以“两个1毫米”诠释精益求精的品质——记方大集团先进集体、方大炭素加工厂
近年来,方大炭素加工厂全面推行“两个1毫米”活动,产量和质量显著提升,生产成本大幅降低,以至于“两个1毫米”一度成为该厂精细化管理的代名词,这一活动不仅激发了全体员工的质量意识,更体现了对生产管理精益求精的态度,将细节做到极致的价值追求。
去年6月份,加工厂接到了一批铝用侧块加工订单,由于这批产品砖形尺寸小,加工工艺复杂,时间紧迫。更令人头疼的是现有的设备按正常工艺流程根本无法满足加工需求。面对如此棘手的难题,加工厂没有退缩,而是选择了迎难而上。工艺技术人员仔细分析现有设备,集思广益探索新方法,经过反复讨论与尝试,一个大胆的想法逐渐成形——对030号机床进行改造升级。
决策既定,行动如风。该厂各单位迅速联动,形成了一股强大的合力。测量、绘图、确定刀体图纸,每一个环节都精益求精。制作、安装、试用,短短几天,新设计制作的刀体在众人的期待中正式启用,而且运行稳定,使得生产效率翻倍提升,原本看似不可能完成的任务,如今却如行云流水般顺畅,最终确保了订单的如期交付。
2024年加工厂紧紧围绕生产经营目标,对照管理存在的问题细化管理,梳理流程、完善制度,各项工作平稳推进。该厂针对炭砖阶段性订单不足的情况,合理进行人员内部调配和跨车间交流,员工队伍稳定、梯队建设有序。生产方面,面对订单多样化、临单分散化等新的需求,对部分设备进行更新改造,弥补装备短板,实现了多批个性化订单的加工保供。
去年9月份,加工厂接到了为国内一知名厂家加工6000块制氟炭板的生产任务,要求在三个月内完成加工并具备交付条件,这批炭板砖型小巧、硬度极高,加工难度之大,可想而知。然而,对于加工厂来说,挑战总是与机遇并存。该厂迅速行动,组织生产、设备、工艺技术骨干召开了一场动员大会。会议室里,气氛紧张而热烈,每个人脸上都写满了决心与信心。他们深知,这场战役不仅是对技术实力的考验,更是对“两个1毫米”精神的实战演练。
经过充分讨论,结合同类产品的加工经验,一个新颖的想法在他们心中萌芽——改铣为磨。这一思路的提出,无疑是对传统加工方式的一次革新。但要实现这一转变,绝非易事,时间紧迫,他们必须争分夺秒。
于是,一场与时间赛跑的建模、设计、制作之旅悄然开启。不到一周时间,一个满足金刚石磨块装夹条件、具备排屑功能的新型磨盘横空出世,这是加工厂在技术创新上迈出的坚实一步,更为后续的批量生产奠定了坚实的基础。实践证明,这次改进取得了成功,不仅有效降低了刀具损耗,还大大提高了加工效率,为顺利交货提供了坚实保障。
在全体员工共同努力下,2024年,加工厂炭素制品加工总产量逾12万吨,电极产量创近3年来历史新高。质量指标稳中有升,电极、炭砖综合成品率均完成计划指标,有效节约了成本。一年间该厂出色完成了一批批精度要求高、加工难度大的产品,受到了客户高度好评,为公司树立了良好的品牌形象。
不仅如此,加工厂还积极响应公司号召,投身公司降本增效攻坚战,全年开展小改小革37项,节约资金10.13万元;开展修旧利废186件,累计节约成本26.49万元。实施的12项降本增效项目中,有6项在炭素板块进行了交流推广,节约成本数十万元,为企业降本增效做出了贡献。
新年伊始,加工厂获评方大集团2024年先进集体,这份荣誉是对加工厂全体员工辛勤工作的充分肯定,也是对该厂“两个1毫米”匠心精神的最好诠释。如今,“两个1毫米”的理念已经深深植根于加工厂每位员工的心中,无论面对多大的困难,他们坚信,只要心怀匠心,精益求精,就没有克服不了的难关。(赵志强)