青海云天化:用好工业生产的每一滴水
青海新闻网·大美青海客户端讯 水资源是维系地球生态环境可持续发展的首要条件。对于企业而言,追求水资源的高效利用,坚持绿色高质量发展,成为发展论题中的重中之重。
一个化肥厂会有多少种水?如何节约用水,并充分发挥每一滴水的作用?5月30日,记者来到位于西宁(国家级)经济技术开发区甘河工业园区的青海云天化国际化肥有限公司(以下简称:青海云天化),一探究竟。
走进企业厂区,只见粗细不一的管道有序排列,地表水、循环水、浓盐水、脱盐水等不同类型的水,都有专门的管道和处理场地。所有这些精心的设计,都是为了实现工业用水的综合高效利用。
求变、求新、求质,在推动传统产业向“绿色”转型,不断迈向节水型企业的道路上,青海云天化终成正果,被评为青海省2021年度节水型企业。一路走来,作为行业领军企业的青海云天化到底有何具体行动?我们一起去看看。
从节水出发
提高水资源利用效率
走进厂区,记者发现,这里没有刺耳的噪音,也没有飞舞的烟尘,满眼成片的绿色。
“这上面是我们的浓水排放池。”顺着青海云天化废水资源化利用及减排项目经理白鹏手指的方向,记者爬梯而上,只见一池无任何刺鼻异味的净水清澈见底,很难想象,这是一家生产化肥的制造业企业排出的浓盐水。
青海云天化是一家生产、销售尿素、复合肥等化肥的专业企业,生产废水是在脱盐、浓缩等过程中产生的,具有排放量大、成分复杂、处理困难等特点。然而,企业在快速发展的同时,始终立足区域实际,以绿色发展作为切入点,大力推进工业节水工作,推动企业采用节水技术、工艺和产品,不断提高水资源利用效率和效益。
来到生产车间,看得见的是机械往来紧张有序忙碌,看不见的是一滴滴水在生产中的节约循环:凝结水进入冷凝塔进行回收利用,不造成蒸汽凝水的浪费;冷却水进行循环利用,让耗能更低;还有雨水和污水分流,不加重运行负担;中水进行先进工艺处置,让废水进行再利用……一系列生产节水的新变化,使得企业的年节水量达到了120万吨。
循环水系统方面,通过原水软化稳定运行,合理提高循环水浓缩倍数,合成、尿素循环水浓缩倍数提升至10倍,降低循环水废水排放量,为公司废水减排及生产水节约方面作出很大贡献;脱盐水浓水回收方面,通过提高反渗透浓水回收率,提高水资源的重复利用,节约了生产水用量;废水减排方面,通过技术改造,合成氨装置蒸汽伴热及冷凝液回收项目,增加了冷凝液回收量,对部分余热进行回收利用,减少热能及水资源浪费。
同时,厂区内实施清污分流,2021年—2022年预计投入了350万元对厂区内雨水、生产废水、生活污水实施分流,减少公司污水产生量,降低安全环保风险。另外,各用水器具根据国家管理要求更换为节水型器具,降低生活水用量。
近年来,企业不懈努力,在水资源管理方面持续强化和完善管理体系,节水措施方面不断废旧立新,加大新工艺、新技术和新装备在现有装置和工艺上的应用,工业废水处理达标率100%,合成氨单吨取水量降至5.58立方米,处于行业领先水平。
在节水方面取得了可观的成绩,公司生产水及生活水用量明显降低,生产水由2019年的280.12万立方米降低至2022年的276.68万立方米,生活水用量由2017年的21.15万立方米逐步降低至2022年的13.64万立方米。
“水资源消耗逐年减少,产值却逐年提高。”公司工艺副总工程师许志强欣慰地说。
用足科技创新“关键变量”
全面实现节水循环
企业营收成倍增长,节水工作能不能告一段落?
青海云天化表示,坚决不能!
作为传统化工企业,面对绿色高质量发展的必然选择,青海云天化改变过去的发展模式和思路,用足科技创新这个“关键变量”,在加快发展方式绿色转型的背景下,加快变身为工序合理配套、资源综合利用、节水循环领先的企业。
100%实现节水循环并非朝夕之功。据许志强介绍,企业近年来积极开展水资源综合利用效率提升工作,先后实施了合成氨装置生产废水分级回收利用、含油废水回用装置投产、超滤反渗透膜组杀菌阻垢改造、生产原水软化工艺开发、化工装置循环水系统浓缩倍率提升、全厂雨污(清污)分流治理等技术改造。同时,采用废水管控前置精细化管理思路,生产取水量和废水排放率取得明显效果,实现生产废水吨氨排污率由1.37吨下降至1.15吨,合成氨吨氨取水量达到5.58吨,低于该行业先进值。
目前,青海云天化废水资源化利用及减排项目建设正酣,工人们各司其职,加紧施工。
“这个项目可以将中水再次用作循环水,也就是将用过的水在这个处理站处理后,再返回水池循环使用,这意味着,每小时公司将减少新鲜水消耗超过100立方米。项目预计今年能全面投运,届时将明显改善企业生产用水总量,实现水资源循环利用和污水近零排放……”许志强畅谈未来,对企业的节水循环发展充满信心。
记者在采访中了解到,为彻底实现生产废水零排放目标,青海云天化预计投资4000万元建设实施废水资源化利用及减排项目,回收处理公司循环水排污废水、生化处理废水、脱盐水浓水,处理后废水进行再次回收利用。项目全面运行后,预计年节水量达100万吨,不仅能提高企业废水利用率,还将进一步提高企业环保竞争力,实现绿色生产与经济效益双赢。
为用好每一滴水,青海云天化坚定不移从生态发展高处着眼,从技术细处着手,节水科学布局显效,充分激发了产业发展用水主体的节水内生动力,使产业用水发展迈上了新的阶段。
用好“智能”平台
挖掘工业用水潜力
挖掘工业用水的潜力,除了要拧好工业生产的“水龙头”,还必须清晰用水过程,掌握工业企业“每一滴水”的运动轨迹。
在青海云天化的中央集中控制室,工作人员紧盯着电脑屏幕前不断跳跃的数据,确保原水与脱盐水、循环水补水和非饮用生活水三股出水之和保持平衡。
记者在电子大屏幕上看到,通过DCS分散控制系统(工业水智能管控平台),企业生产用水流量、水质、供水量、工艺水量等各项数据完成了实时更新。
“这里可以监测到每一种生产元素的排放量,我们根据对回传数据进行分析,让产水过程可视化、智慧化,并在数据产生偏差时启动报警,进而采取不同的处理方式,有利于水资源的重复使用,也能让节约用水效果更好。”白鹏告诉记者。
这些年,青海云天化通过强化污水改造、上线智能化监控平台、高效的水管理,进一步坚定了加大节水改造、走循环发展道路的决心。同时,基于工业水智能管控平台实用性的功能,企业在挖掘工业用水潜力的过程中,展示出明显的优势,呈现出有亮点、有成效的智能化发展路径。
据介绍,经过近5年的使用,青海云天化DCS分散控制系统(工业水智能管控平台)大大提高了企业的综合用水效率,成为推动企业迈向生态优先、绿色发展的关键一步。
“智能管控平台”发挥作用靠的是“千里眼”,即分布在厂区各处的感知设备。“从原水进厂,到脱盐水输出,再到输入冷凝塔,全流程安装了近百台在线水质分析仪表和摄像设备,对水质、水量、水设备进行全覆盖的线上管理。”白鹏介绍说。
而今,青海云天化的工业水智能管控平台实现了科学调度,对信息采集和传递的及时准确,实现了工业水资源的精细化管理,进一步挖掘出了工业水资源蕴含的潜力。